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國外精密車削加工中心冷卻過濾系統改造

發布時間:2017-04-24 09:11:00 閱讀次數:

  一.精密車削加工中心冷卻過濾系統存在問題及原因分析

  1.精密車削加工中心冷卻系統經常出現堵塞報警故障,拆開冷卻泵站蓋板檢查,發現鐵粉,鐵泥,防銹油混合在一起沉積粘附在網狀過濾轉筒外表面上,造成冷卻液無法通過過濾轉筒的不銹鋼絲網進入轉筒內,從而引起主軸內冷管路水壓低,機床冷卻系統報警停機原因分析:

  1) 由于公司地處南方,空氣潮濕,為防止鑄鋼件生銹,鑄造出來的缸體、缸蓋要在內、外表面上噴上防銹油,精密車削加工時在冷卻液的沖洗下防銹油溶進了冷卻液中,遇到鐵屑就很容易與鐵屑粘結在一起堵塞過濾轉筒的外表面

  2) 機床導軌的潤滑油直接排在冷卻液中也容易與鐵屑形成油泥,從而堵塞過濾轉筒

  3) 歐洲的缸體,缸蓋鑄件已普遍采用鑄鋁件,不存在鑄件生銹問題。因此精密車削加工中心廠家在設計機床冷卻液過濾系統時,僅考慮了兩級刮板排屑機和最后一級采用網狀過濾轉筒,沒有考慮針對油污處理的方式

  2.由于過濾轉筒經常堵塞,平均每1-2個月都需拆下來清洗,經常拆洗很容易損壞不銹鋼網,2年左右又要更換,由于國內未找到廠家維修或制造,只能向原國外生產廠家訂購,價格很高

  3.冷卻過濾系統過濾效果差,造成冷卻液每月需更換一次,部分粗加工工序的加工中心只能使用半個月,達不到冷卻液使用3個月更換的設計要求。因此,生產成本較高

  4.冷卻過濾系統經常堵塞,造成主軸的內冷壓力偏低,刀具磨損過快,刀具費用太高。同時影響到加工質量。加工中心應用于生產線主要是考慮到其多品種,柔性化生產的特點。但與專用機床相比,更換刀具頻繁占用時間長,生產節拍慢又是其一大缺點。為了彌補這個缺點,在加工時必須采用大切削量,快速進給,因為精密車削加工中心的刀具都是采用國外產品,價格昂貴。

  5.原冷卻過濾系統工作流程為:切削液→第一級刮板排屑機排屑→低位水箱沉淀→冷卻水泵→第二級刮板排屑機排屑→過濾轉筒不銹鋼絲網過濾→主軸內冷系統二.改造方案為了解決冷卻過濾系統經常堵塞問題,在對原有冷卻過濾系統不做較大改到的前提下,增加一套二級過濾裝置。第一級利用磁性分離機分離鐵屑和油泥,第二級利用紙帶過濾機過濾防銹油泥,同時也可過濾細鐵屑和油污。該二級過濾裝置安裝在分隔式水箱上面。

  1. 單臺加工中心增加的該套二級過濾裝置主要包括以下配置

  1) 分隔式水箱

  2) 磁性分離機

  3) 紙帶過濾機

  4) 立式多級水泵

   5) 液位開關

  2. 改造后冷卻過濾系統工作流程為:切削液→第一級刮板排屑機排屑→低位水箱沉淀→冷卻水泵→磁性分離機分離細鐵屑,油泥→紙帶過濾機過濾防銹油泥,油污→分隔式水箱分隔沉淀→冷卻水泵→第二級刮板排屑機排屑→過濾轉筒不銹鋼絲網過濾→主軸內冷系統三.改造結果 通過增加一套二級過濾裝置后產生的效果

  1. 冷卻系統切削液更換周期由以前的1次/月延長到1次/3月

  2. 機床冷卻過濾系統在冷卻液使用3個月的周期內,無過濾堵塞故障發生


  3. 解決過濾轉筒由于頻繁拆洗損壞的問題,確保過濾轉筒可使用3年以上,節約維修費用


  4. 主軸內冷壓力穩定,解決刀具磨損過快問題,降低刀具使用費用通過對加工中心冷卻過濾系統的改造,不但解決了冷卻過濾系統經常堵塞的故障,而且冷卻液的使用周期從原來的不到1個月延長到3個月,達到降低成本的目的,投入的改造費用1年就可以收回,效果明顯

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